年初以来,湖南石化全力打好提质增效攻坚战,把“经营一元钱,节约一分钱”理念融入生产经营全过程,推动全员、全过程、全要素持续深挖潜力;各单位在落细落小落实上下功夫、见行动,“比学赶超”氛围渐浓,降本挖潜成效初显。
该公司橡胶部SEBS区针对前期软水消耗偏高情形,组建攻关小组,明确“利旧改造+流程优化”思路,对装置用水系统进行全面升级。他们通过利旧改造,将SEBS装置精制塔蒸汽凝结水进行回收,经过二次换热后并入软水管,为装置提供高品质回用凝结水,替代需外购的软水。针对离心机机封冷却难题,他们还利用闲置的板式换热器进行降温改造,挖掘装置节水潜力。
与此同时,攻关团队着力打通全流程节能工艺。针对以往仅丁二烯精制B线可投用节能流程的瓶颈,他们完成A线塔系节能改造,实现双线稳定优化运行,节能水路流程全面贯通,系统运行平稳度与用水效率双双提升。一季度,SEBS装置软水消耗连续两个月达到奋斗指标,每小时回收利用15吨蒸汽凝结水,软水(工业纯净水)消耗大幅下降。
该公司炼油二部在回收废硫黄、“变废为宝”方面挖潜力,按照工业硫黄产品质量管理要求,采取自主分类方式,组织专业人员对仓库积存的落地废硫黄进行“激活”式回收。他们根据分类标准、分拣要点,克服吨包袋沉重、作业空间有限、物料掺杂生活垃圾等影响,加强分工协作,顺利完成搬运、翻找、分拣、标号、杂质清理等回收处置作业,回收落地废硫黄约110吨。经分类处置,其中52吨高纯度硫黄直接送下游装置循环回用,29吨含少量杂质的硫黄提纯后再利用,剩余29吨低品质硫黄按流程合规处置,降低危废处置费用。
该公司热电部2区针对燃煤锅炉消耗指标偏高的情形,组织锅炉技术团队,探索优化锅炉燃烧全流程消耗指标,锅炉产吨汽煤耗降低1.5千克,3月少烧标煤580余吨,降本50余万元。他们一方面调整粗细粉分离器转速和挡板开度,控制煤粉细度5%至8%,平衡煤粉燃烧效率和系统耗电率;另一方面优化控制锅炉燃烧残碳指标,使锅炉燃烧氧量保持在3.5%至6%区间。与此同时,他们还根据春季安全生产特点,强化高压电机测温、转动设备测振,并对冷却设备进出口温度进行监管,提升设备完好性和运行经济性。
日前,中国化学所属中国五环工程有限公司召开2026年人力资源管理、技术创新和管理、数字化建设工作专项会暨五环公司“十五五”奋进新征程、实现新提升“四新”大讨论推进会。
4月10日,以“数智塑冷暖零碳启新程”为主题的第三十七届国际制冷、空调、供暖、通风及食品冷冻加工展览会在北京闭幕。多家化工企业携创新产品亮相本届展会。