“五小”创新激活提质增效新动能

一季度,河南晋控天庆煤化工有限责任公司从“五小”创新活动出发,围绕生产、安全重点展开优化攻关,实践取得多项优秀成果。在自动化升级、节能降耗、检修减负等多个方面,通过“小细节”达成“大效益”,为公司高质量发展注入新动能。

小创新服务生产,提质增效。在DCS系统操作优化中,晋控天庆公司以“减少人工干预、提升操作稳定性”为攻关目标展开创新行动。JM-S炉煤灰锁自动化改造借助仪表阀门限位与程序控制技术,结合工艺操作实际,在DCS系统程序中,添加ST语言,将煤灰锁操作的每个步骤按顺序进行编写形成自动循环程序控制,包括充压、卸压和排灰等步骤,保持与气化炉的压力平衡,对日常出现的异常在程序中作判断,并进行二次操作,如问题依旧存在,则会自动退出至安全状态,并产生报警声音,提示操作人员进行下一步操作。对于不同工况下对应的煤灰锁操作的一些细节变化,程序中进行了开放设置,工艺人员可根据不同情况分别设置顺控的要求,扩大顺控的使用范围。将原本单次打循环需人工操作12次的流程简化为“一键启停”,操作效率提升90%。同时避免由人为误操作导致的工艺事故,有利于稳定气化炉工况,提高产气效率。

小改造更新设备,节能降耗。焚烧炉风机设备更新与工艺优化调整齐头并进,成为公司节能降耗的技术推动力。硫回收焚烧炉风机电机功率首先从1250kW降至560kW,运行四年后随着节能技术的发展,公司敏锐发现还有节能空间,研用结合,同步更换高效新型风机后,电机功率进一步降至160kW,使工艺调整更为顺畅,预计每年可节电320余万度,充分证明“技改投入1分,产出效益1元”的放大效应。

“设备更新改造是工艺参数的优化,也是节能降耗新思路的重构。”三聚氰胺机柜间正压通风改造,使卡件损坏率骤降80%。在减压阀分配处,通过在机柜内部建立并维持微正压环境,防止外部腐蚀性气体侵入,有效延长控制系统设备寿命。

小建议检修减负,防微杜渐。班组一线员工的“小建议”,成为检修工作减负,防微杜渐的源头活水。电机水冷装置螺丝通过增加润滑,改变结构,使防锈效果提升40%,检修强度降低50%;三聚氰胺离心机控制柜冷却风扇技改,通过日常巡检与温控器联动,将电抗器温度从155℃降低至85℃,增强了设备可靠性。源自检修班组的“小建议”,通过公司搭建的“五小”活动,转化为安全稳定的收益。

从中央控制室到化工检修现场,每个岗位都成为“五小”创新的“孕育地”,在这场以“小”见“大”的提质增效创新中,晋控天庆公司用成果证明。在精益生产的实践中,“五小”改进突破同样能释放出巨大潜能,谱写了绿色能源产业升级的新篇章!

关键字:效益管理
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