2月27日,从中国石油大港石化公司获悉,中国石油大港石化公司聚焦节后安全生产,以“三个狠抓”全面排查整改安全隐患,确保生产安全高效。
该公司高度重视生产运行管理,实施了气分装置丙烯塔中部回流泵P-105/A入口阀内漏换阀消缺,消除了重大生产隐患。同时,针对日常操作中出现的仪表报警、失灵等异常现象,认真分析比对,及时消除隐患于未然。重点针对催化原料罐LT2201远程液位故障,组织每班进行现场比对分析,最终发现故障原因,消除了液位指示不准隐患。为举一反三消除同类问题隐患,组织开展“双法兰”液位计全面排查,目前已完成35个液位计检查,后续将持续排查并消除存在问题。

为确保烷基化装置安全长周期运行,该公司积极推进烷基化装置易腐蚀部位涡流检测工作,对关键部位腐蚀情况进行密切监控。目前,已重点对脱正/异丁烷系统、碱洗水洗系统进行了检测,数据均处于安全可控状态。为进一步加强仪电管理,部门安排仪电工程师主动排查仪电问题,有效消除了5台控制阀以及1台电机轴承早期故障,并主动维护给电机增设“注油包”,消减了2台机泵轴承杂音。同时,通过工艺流量调节,消除了烷基化装置反应流出物循环泵电机共振导致的机泵振动异常。

该公司基层车间加强员工节后收心教育,引导岗位增强安全意识责任意识,进一步提高巡检监盘质量,及时发现整改问题。仅1月车间员工就通过巡检监盘发现催化烟机入口蝶阀报警故障、机泵密封油压力低、伴热线漏、电机杂音、排凝阀内漏等问题10余项。1人获得公司安全明星,4人获公司避免事故奖励,3人荣获部门安全明星,形成了人人争当除隐患先锋的良好氛围。特别是1月30日下午14时20分,烷基化岗位刘东巡检时,发现P209/A自冲洗管线靠泵体根部有一处砂眼,立即汇报,并及时对泄露泵进行隔离处理,避免了事故发生。(中国化工报曲照贵 通讯员杨永辉 马井生 项国超)
4月20日8时30分,在中国石油大庆油田采油二厂第一作业区注采2-7班的班前会上,班长刘珂铭正在分享典型隐患案例。中国石油大庆油田采油二厂第一作业区注采2-7班强化安全生产责任落实,以“时时放心不下”
在海生生物煤气车间的生产一线,有这样一支队伍:他们以安全为纲、以生产为要、以团结为魂,在高温、高压、易燃易爆的煤气生产岗位上,全年零事故、高效保供应,用实干与担当擦亮“优秀班组”金字招牌——他们就是煤...
近日,山东能源齐翔腾达化工六厂中央控制室的大屏上,厂区地图静静铺展。多个蓝色、红色的小点在不同区域移动,每一个点代表着一个进入生产装置区的职工或承包商人员。
“内操内操,常减压装置减底泵泄漏着火,赶快派人施救。”近日,沧州炼化炼油一部操作员马祥贞在常减压装置巡检时突然发现“火情”,即刻向内操汇报。