近日,延安石油化工厂突破混合脱氢装置反应产物干燥系统技术瓶颈,通过多维度优化路径提升反应产物干燥剂性能,实现核心工艺系统全面升级,为装置长周期稳定运行提供保障。
作为保障混合脱氢装置平稳运行的关键环节,反应产物干燥器承担着脱除反应产物中硫化氢、芳烃溶剂及水的核心功能。2024年,该装置运行多次出现反应产物干燥剂吸附性能下降的情况,导致出口硫化氢含量一度升高,对后续系统运行造成影响。
面对这一挑战,技术团队从多个维度展开系统优化,在技术参数方面,团队通过不断摸索调整芳烃溶剂馏程参数,将芳烃溶剂馏程控制在220℃~385℃的区间。在设备运行环节,团队优化调整再生顺控步骤时间,使单次再生时间缩短10~12小时,改善了反应产物干燥剂的吸附效果。此外,团队特别关注冷后温度对干燥剂性能的影响,通过空冷技术改造,疏通空冷喷淋水管道,增加空冷喷淋水,减少反应产物携带的芳烃溶剂量。团队还精细调控反应进料注硫量,使反应产物硫化氢含量保持稳定,确保反应产物干燥器最优化运行。
通过系列改进措施,反应产物干燥器运行状况得到了明显改善,出口硫化氢含量从50ppm降至3ppm,干燥器运行周期较以往延长半年之余。
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