宁煤甲醇装置DCS全国产化改造收官

中化新网讯 5月3日,由国能智深控制技术有限公司(以下简称国能智深)承接的宁夏煤业甲醇分公司气化、硫回收、合成三大核心装置分散控制系统(DCS)全国产化改造项目收官,并一次开车成功。经验证评估,系统各项工艺指标与安全联锁性能均优于改造前。整体性能指标达到行业领先水平

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该项目iDCS系统采用全国产化设计,核心控制器搭载全国产化双核处理器,主频达到1.8吉赫兹,配套自主研发的硬实时嵌入式Linux系统,最快控制周期可达5毫秒,为化工应用场景提供了性能保障。同时,全年超60万块I/O模块的产能,可同步实现2000面机柜并行成套测试能力,为大规模推广提供产能保障。

此前,宁煤甲醇分公司的气化、硫回收、合成三大核心装置长期依赖进口品牌DCS系统。随着设备老化、备件断供等问题日益凸显,装置的安全生产与稳定运维面临挑战。

“这三大装置的DCS改造,对控制系统的稳定性、实时性和控制精度都要求极高,想实施全国产化改造技术难度大,而且伴随风险。”国能智深项目经理吴中师介绍,国能智深针对硫回收装置精准管控高浓度H₂S酸性气、气化装置精准控制高温高压气化运行参数、合成装置精准控制合成气配比、反应参数及精馏参数等关键特性,组建专项技术团队,对原有系统逻辑进行了深度拆解与分析。团队量身定制“无缝替换、平稳过渡”的全国产化改造方案,经多次推理、改进,最终攻克I/O点位精准映射、跨装置协同控制等一系列核心技术难题。

项目实施全过程中,国能智深团队全程驻场值守,仅用12小时完成55面机柜整体更换,18小时完成7500个点位接线,快速圆满完成旧系统拆除、新系统安装等核心主体施工任务。后续团队接续高效推进组态移植、点位校准、联锁联调等关键工作,提前排查并消除各类安全隐患。(彭艳)


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