碱业发展住商肥料佛山实验室里的恒温箱正静静运转,可“梦之翼”QC小组的成员们,心却悬了起来——这是“醛能液”液体肥小试阶段的3#样品,常温存放没几天,瓶底竟慢慢析出了一层沉淀,晃动时粘度也比正常样品稠了不少。
“含腐植酸液体肥最忌分层,一旦出现这种情况,不仅农民施肥时没法均匀撒施,里面的养分释放也会乱套。”小组组长盯着样品瓶,手指在实验记录上飞快标注,“必须把根因找出来,不然这新品根本没法往下推。”
一场“抽丝剥茧”的攻关就此展开。成员们先把目光聚焦在原料上——“醛能液”里关键的养分来源是液体脲醛缓释氮,会不会是不同批次的原料质量不稳定?他们立刻从仓库调来了近三个月的原料批次,架起红外光谱仪逐批分析。屏幕上的光谱曲线有的批次在特定波长下的峰值明显偏移,这意味着原料的分子结构存在差异,很可能是导致产品分层的“元凶”。

只定性还不够,得有能落地的检测标准。小组里的年轻技术员提出大胆想法:“既然样品在常温下出问题,那不如模拟极端环境加速考验?”话音刚落,立即得到大家的认同。他们立刻搭建了双温区实验柜,一边调到-15℃模拟北方寒冬,一边设成45℃复刻南方酷暑,把原料和半成品放进去静置观察。同时,离心机也转了起来——3000转每分钟的速度,连续运转30分钟,能快速检测出产品是否暗藏沉淀风险。
那段时间,有人守在温区柜前,每隔两小时记录一次原料状态;有人抱着粘度计,反复测试不同批次原料调配后的稠度;还有人对照着《含腐植酸水溶肥料》行业标准,把粘度、电导率这些原本“可选测”的项目,一条条加到必检清单里。当第一批按新标准筛选的原料调配出样品,经过一周的常温、低温、高温循环测试,看到瓶身始终保持清澈均匀,大家悬着的心才终于落了地。

可攻关路上总有意外。一次原料验收时,检测员发现某批次液体脲醛缓释氮的粘度超过了70cp,电导率也接近10mS/cm的临界值。尽管供应商反复说“差一点没关系。”小组还是坚持退货。“质量没有‘差不多’,今天松一点,明天到农民手里就可能出大问题。”正是这份“认死理”的执着,他们前后退回了2批次不合格原料,在提升“醛能液”的品质上持续发力。
在住商肥料品控人的心中,品质从来都藏在红外光谱的每一条曲线里、温区柜的每一次记录中,更藏在对 “不合格原料绝不接受” 的坚持里。他们坚守着对农业高质量发展的承诺,并将这份承诺融进了每一粒肥料里。
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