潞安化工太原化工新材料公司去年成功完成了环己醇酮C线200单元提产降耗技改,并取得了显著成效。在此基础上,今年,公司又开始对环己醇酮A线和E线的200单元分别进行优化技改。目前,A线已经投运,通过萃取精馏工序分离出的苯的纯度提高了5.16%,环己烯、环己烷的纯度也达到了行业内平均水平。同时,E线填料和塔内件已经全部回装完毕,正进行水联运测试。
开好局、起好步
开年以来,太化新材料公司持续深耕精益思想指导下的“算账”文化,紧紧围绕“坚守底线、精致生产、流程优化、对标挖潜、项目为重、市场深耕、风险管控”工作主线,深化价值创造,细化一体融合,优化技改消缺,强化执行落实,持续推动质的有效提升和量的合理增长,全面提升企业核心竞争力。
针对环己醇酮A线和E线200单元分离效果较差,环己烯、返苯纯度较低,制约醇酮生产负荷有效提升这一难题,公司上下一盘棋,拧成一股绳,以“等不起、坐不住”的紧迫感,“走出去”对标学习,“请进来”把脉指导,精心谋划部署,全面推进环己醇酮装置降耗提质改造工作稳步实施,为公司高质量发展持续注入新动能。机电动力部部长秦杰表示,“通过与内蒙庆华、兰花科创等同类型装置对标,结合公司实际情况,采用最优方案对萃取精馏单元进行改造,有效降低原料苯消耗。”
降消耗、提质效
太化新材料公司环己醇酮装置共有A、C、E三条生产线,其中两条为环己酮生产线,一条为环己醇生产线,设计年产能为3×10万吨,单条生产线设计环己醇(环己酮)日产量为300吨。环己醇酮A线和E线200单元包含苯分离塔、苯回收塔、环己烯分离塔和环己烯回收塔,由于这4座塔分离效率较低,直接影响了环己醇酮装置产能的有效发挥,导致消耗偏高,制约了后系统己二酸和己内酰胺的产能提升。
“此次A线和E线技改,我们充分借鉴去年C线成功改造的经验并加以优化完善,对塔内件、填料全部进行更换,极大地提高了萃取精馏单元分离效果,提升了产品的纯度,彻底解决因分离效果差、消耗偏高等难题。”太化新材料公司副总工程师兼醇酮车间党支部书记、主任向新在热火朝天的技改现场介绍道。
强管理、促发展
太化新材料公司以环己醇酮装置提质改造为契机,围绕“工艺安全、工艺质量、工艺消耗”三个重点,深度聚焦生产流程中的关键环节,全面排查并着力破解制约园区全系统长周期稳定运行的短板问题,以效率效益为中心,持续深挖内潜,激发创新活力,不断挖掘提升质效的内生动力源。
生产是企业的生存之本,精致生产则是企业迈向高质量发展的重要路径。从提质增效、降本增效两大主攻方向发力,全领域全方位找准对标方向,紧跟行业前沿,以创新驱动促进企业不断发展壮大。
“这次环己醇酮A线和E线的200单元技改是在去年C线技改的基础上同时兼顾了C线脱氢单元的改造,也是在C线技改投运近一年后,大家集思广益、反复研究后作出的决定。技改完成后,在分离效率、能耗水平等方面达到最佳水平,同时也能大幅降低生产成本,进一步提高产品质量和产量。接下来,我们将进一步加快产业升级,培育发展新质生产力,持续增强企业发展后劲。”太化新材料公司副总经理、总工程师高源对公司未来发展充满信心。
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