中化新网讯 抚顺石化公司石油二厂实施的优化焦化装置蒸汽流程项目,5月份投用以来,至11月6日,共实现节能创效389万元。
石油二厂的焦化装置在生产过程中自产蒸汽80吨/时,用于自身生产20吨/时,并入全厂蒸汽系统管网50吨/时,剩余10吨/时的蒸汽因系统管网压力较高无法并入,不得不放空。4月15日,石油二厂成立专项小组,在保证焦化装置安全平稳运行的前提下开展蒸汽流程优化攻关,将放空蒸汽全部并入系统蒸汽管网。
据悉,焦化装置属周期性用汽,在换塔、大吹汽等工艺操作时,蒸汽压力波动较大,且波动有延后性,并入系统蒸汽管网时易对其造成冲击,影响全厂用汽安全。为了攻克该难关,该厂反复论证制定了优化调整措施。即逐渐关小蒸汽发生器汽包蒸汽和富气压缩机背压蒸汽线放空阀,同时开大自产蒸汽边界压控阀副线阀,保证焦炭塔周期性用汽时蒸汽压力稳定。并将调整后数据进行分析总结,持续完善最佳调整幅度,达到最佳优化效果。
3月31日,延长石油炼化公司所属延安炼油厂燃煤锅炉全部停运。在这个采暖季,延炼首次实现单台燃煤锅炉运行,蒸汽总用量同比降低12.3%,共计创效2000余万元,减少二氧化碳排放超千吨。
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