国内潜液式液氢输送泵首过实测验证   

  中化新网讯 记者近日从杭氧集团获悉,由该公司自主研发的25立方米/小时大流量低闪蒸液氢输送泵完成连续4小时液氢工况运行试验。结果表明,在-253℃的液氢极低温环境下,该泵各项性能指标均优于设计要求,运行稳定可靠,顺利通过国家级重点项目课题考核,成为国内首台通过液氢实测验证的潜液式液氢输送泵。

  液氢输送在-253℃极端低温下面临介质易气化、密封难度大、材料脆化等行业共性挑战。杭氧集团项目负责人告诉记者,为攻克这些难题,实现整机高效率运行以及液氢的完全密封与零泄漏,研发团队重点围绕三个方面展开研究。首先,研发团队深入研究了材料与氢相容性及液氢适用性,为装备可靠性奠定基础;其次,在结构设计与热管理方面,通过对液氢转注过程的热管理分析,创新设计了低漏热结构,并开展诱导轮—叶轮一体化三维全动态仿真,优化水力部件性能,有效抑制热影响与气蚀损伤;再次,在能效提升方面,研发了液氢环境具有超低电阻特性的特种电机线圈,推动系统整体能效水平显著跃升。

  “液氢转注过程中热管理控制和安全控制极为重要。若热管理不足,液氢介质将发生气化,导致泵汽蚀,甚至无法正常运行;若安全控制不足,将导致氢泄漏。”该负责人介绍,该液氢输送泵攻克控制难题,实现在超低温、高转速条件下的零泄漏、零故障长效运行。

  根据测试结果,该泵液氢运行指标达到“流量≥25立方米/小时、扬程≥110米”的要求,不仅是目前国内公开验证的最大流量液氢输送装备,也进一步表明该液氢输送泵在超低温、低黏度、低密度、易泄漏等苛刻工质条件下安全稳定运行的可靠性。

  该负责人表示,该液氢输送泵的成功试验填补了国内大流量液氢输送泵的市场空白,有助于降低氢能供应链成本,提升运输储存效率,推动氢能大规模基础设施建设,促进液氢转注、输运以及高密度存储等关键领域发展,为氢能产业链的规模化、商业化应用奠定技术基础。


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