锦西石化热电部单炉单机运行降碳增效

锦西石化公司立足全厂生产负荷实际,于4月2日平稳停运热电部4号循环流化床锅炉、1号抽凝机组,开启单炉单机运行模式。运行以来,燃煤日均耗量减少300吨、厂用电量日耗降低4万千瓦时、新水日耗量减少100吨,为企业绿色转型、降碳增效注入新动能。

图为热电部开启单炉单机运行模式,岗位员工对热机装置运行情况进行检查。

热电部作为全厂动力核心,承担着电力、蒸汽稳定供应的关键职责。供暖期结束后,生产进入阶段性低负荷运行状态,原有两炉两机并联模式存在机组负荷率偏低、汽电单耗偏高等问题。

面对能耗优化新课题,锦西石化主动打破“多炉多机更保险”的惯性思维,经多轮技术论证与方案研判,量身定制单炉单机运行方案,以管理创新破解生产能耗难题。

“单炉单机运行虽跳出传统舒适区,对运行技术、安全管控、应急响应能力提出更高要求,但我们始终坚持算大账、长远账、整体账,以技术管理升级换取企业整体能耗优化,这是必须做好的硬任务。”锦西石化热电部主任李贺新表示。

运行期间,锦西石化严守安全底线,提前完成核心设备全面检修与精细化调试,精准优化锅炉燃烧、蒸汽参数等工艺指标;严格落实特护巡检制度,实时动态调整运行策略,确保单炉单机平稳承载全厂生产动力需求,全力保障炼油主装置安全稳定运行。

下一步,锦西石化将持续总结单炉单机运行经验,深化设备全生命周期精细化管控,深挖节能降耗潜力,全力打造资源节约型企业,以精益管理实效推动企业可持续发展。(张一峰 刘阳 黄琦峰)

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